精益管理促降本增效|軋鋼廠:多措并舉降低電耗
供水系統(tǒng)用電約占軋鋼廠總用電量的22%,在參加公司精益推進(jìn)辦組織的《能源損失治理》培訓(xùn)課程學(xué)習(xí)后,設(shè)備廠長張鋒第一時(shí)間組織人員對(duì)水系統(tǒng)運(yùn)行損失展開調(diào)研,調(diào)研發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)水溫、油站油溫及電機(jī)運(yùn)行溫度均處于很低值,超過標(biāo)準(zhǔn)很多,存在較大的溫度浪費(fèi)。軋鋼廠迅速修訂管理制度,并及時(shí)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí),制作操作提醒卡,對(duì)供水泵、上塔泵、沖渣泵、冷卻塔風(fēng)機(jī)進(jìn)行精細(xì)操作,確保油站油溫、電機(jī)運(yùn)行溫度、軋輥冷卻水溫度在科學(xué)合理安全的范圍內(nèi)。


公司原計(jì)劃將所有Y系列電機(jī)更換為YE5一級(jí)能效電機(jī),軋鋼廠通過多方交流論證,擬定所有液壓站主泵電機(jī)暫停采購YE5一級(jí)能效電機(jī),而是將液壓站主泵電機(jī)更換為伺服電機(jī),利用伺服系統(tǒng)精確控制、按需供給的優(yōu)勢,進(jìn)一步降低液壓站用電量。
軋鋼廠組織人員進(jìn)行全廠變頻器運(yùn)營改善活動(dòng),識(shí)別浪費(fèi)點(diǎn)19處,制定改善計(jì)劃28項(xiàng),如加熱爐風(fēng)機(jī)原設(shè)定頻率50Hz,現(xiàn)調(diào)整為40Hz,在降低電耗的同時(shí),也間接降低設(shè)備維修費(fèi)用。

精益工作推進(jìn)以來,軋鋼廠按精益推進(jìn)辦要求,開展全流程浪費(fèi)識(shí)別,發(fā)現(xiàn)停機(jī)待料、工藝調(diào)整關(guān)停部分設(shè)備未有詳細(xì)的要求,員工的執(zhí)行力度不夠,工作中也未養(yǎng)成良好的習(xí)慣。軋鋼廠根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,制定操作流程和標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)計(jì)軋線工藝停臺(tái)時(shí)間,按停臺(tái)時(shí)間制定停機(jī)待料設(shè)備開停機(jī)管控制度;完善熱鋸鋸切工序,按規(guī)格、定尺長度細(xì)化鋸切工序,熱鋸由3臺(tái)全開優(yōu)化為2開1備。


通過精益管理實(shí)現(xiàn)軋鋼卓越運(yùn)營,是軋鋼人共同的期盼。下一步,軋鋼廠將持續(xù)提升自主創(chuàng)新能力,以創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展,打好降本增效“組合拳”,全面完成各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。


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